焊接设备/切割机 |
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印度项目CN100右舵骡子车分总成焊接工装改进 |
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作者:上汽通用五菱汽车 朱永萍 |
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一、成果简介
背景:CN100右舵骡子车前地板总成、前隔板总成需要在试制车间焊接支架(共计30件每套)。
原工艺方案:采用手工画线的方法,用三坐标设备确定孔位,大力钳固定各种支架进行焊接。由于分总成支架在三维方向均有要求,钣金件在没有支撑的情况下会变形,定位难度大,制造周期长,尺寸精度差,测量难度大。
创新点:针对前地板总成、前隔板总成上支架的焊接设计并制作简易工装。
工艺及技术改进:跟据数模制作两套简易工装支基,保证前地板和前隔板与数模摆放位置吻合,同时将前隔板下安装板和前隔板本体采用定位销定位,保证精度。从而使划线、三坐标定位、三坐标复测的效率和精度大大提高。二、技术要点、难点
前地板总成和前隔板总成每套总计要焊接30个支架,涉及到三个方向的尺寸,必须在不干涉支架焊接,不干涉划线、打点、三坐标测量的情况下进行支基设计,同时考虑到支架均为简易模手工敲制,尺寸精度差,必须用总成孔定位而不是靠型面定位。
本套工装定位简单,前地板、前隔板正反两面皆适用,且保持分总成摆放与数模状态一致,减少了尺寸换算带来的误差,提高了定位和测量的准确性。
三、经济效益
1.同等人力资源情况下,焊接这两个分总成及测量工作只需要2.5个工作日,之前需要5个工作日,钣金件制造时间缩短37.5%,节约人力成本=13.68×3人×2.5日×7.5小时=769.5元
2.此次总装造车与前隔板、前地板车身尺寸相关的制造问题为6个,之前同类问题为15个,同比减少60%,三坐标检测车身尺寸合格率提升30%。受此影响,雨刮连杆机构、暖风机等实配改制工作已经不用进行,总装周期缩短3.5天。节约人力成本=13.68×3人×3日×7.5小时=923.4元
3.供应商制作前地板、前隔板拼台及夹具至少需要12万元,而此套夹具以试制车间冷作拼台为基础,利用边角料自主加工制作,设计及加工成本=13.68×1人×1.5日×7.5小时=153.9元。
4.总节约成本=769.5+923.4+120000-153.9=121539元
四、推广价值
利用试制车间现有的小总成拼台,制作活动的支基和夹头,在零件到位之前提前机加工出相应的定位销,同时调整支基的位置和高度,使零件能够摆放成和数模相吻合的位置,用夹头固定,这样就可以方便画线,同时也可以提高定位精度、焊接精度和测量精度,完成之后可以适用于公司大多数车型的小总成测量和焊接。
五、结论
三坐标检测车身尺寸合格率提升30%。(end)
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(12/21/2012) |
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