热处理设备
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PC钢棒热处理生产线自动控制系统
作者:浙江大学 包辉 熊爱明 赵荣祥
【摘要】:本文介绍了钢棒热处理 生产线的构成及运行原理,阐述了控制系统的组成及其所采取的控制手段。对系统的自适应能力进行了详细的论述与说明,给出了推导公式和结论。并给出了控制系统的软件设计与流程图。最后对本系统所生产出的PC钢棒的力学性能进行了分析,并给出了结论。
【关键词】:钢棒热处理 PLC
PC钢棒是一种低碳合金钢热处理高强度预应力混凝土用钢筋,它主要应用于制作港口混凝土管桩、高层建筑地基混凝土管桩、桥墩混凝土管桩等。随着国民经济的快速增长,PC钢棒的市场在不断的扩大,PC钢棒的品种和规格也越来越丰富。由于传统的PC钢棒生产线存在的局限性已适应不了这种变化,为了改进目前PC钢棒生产线这种状况,本文系统地阐述了一种新型的,聚灵活性与可靠性于一体的钢棒热处理生产线自动控制系统。该套自动控制是浙江大学三伊公司开发的,现已投入运行。
1 钢棒热处理生产线的构成
1.1系统构成
本文所阐述的钢棒热处理生产线是一种流水线型的系统。系统框图如图(1)所示。系统可分成4个部分:电气传动,感应加热,控制台,数据采集和其它一些附属设备。电气传动部分共由5台电机(2台压送机,1台牵引机,2台收线机)组成,每台电机均采用ABB公司提供的变频器来驱动;感应加热部分由4台感应加热机(2台中频电源,其中1#中频电源的功率为P1=250KW,4#中频电源的功率为P4=160KW。2#、3#电源超音频电源,功率分别为P2=100KW和P3=160KW)组成。1#测温仪用于测量淬火温度,2#测温仪用于测量回火温度,张力检测仪对PC钢棒所受的张力进行检测,最后是PC钢棒的剪切和分线。控制台是整条生产线的主控台,由Simens系列PLC和触摸屏(TP27)共同对生产线进行监控。
1.2运行原理
正常运行时,钢棒从送线处开始,以一定的线速度在牵引机的牵引下,由压送机1,矫直机1和矫直机2,压送机2,送入图1中的前3台电源完成PC钢棒的淬火处理达到一定的淬火温度,经过水冷,至最后一台电源完成PC钢棒的回火处理,达到一定的回火温度,再经过水冷后,由收线分配器分线送入相应的收线机收线。在收线中,收线机的角速度则随着收线盘直径的增大而减小。系统采集和发送来的信号全部送至控制台,经过PLC的相应处理后进行相应的控制。
2 控制系统
2.1电气传动的速度控制
本系统要完成5台电机各自的速度控制及5台电机间的速度协调控制。5台电机调速均采用变频器,且由PLC进行速度给定,速度稳定性和精度均得到满足。为使5台电机协调运转,必须使5台电机带动的辊轮具有相同的线速度。电机的转速与辊轮的线速度存在着比例关系,即Vm=kVgl(其中Vm为电机转速,Vgl为辊轮转速), 在触摸屏上调整相应的速度系数k即可使得每台电机带动的辊轮具有相同的线速度,从而使得5台电机能够协调运行。
2.2 温度闭环控制
温度闭环控制主要是在系统正常运行时保证PC钢棒的淬火温度和回火温度,1#测温仪和2#测温仪测量的数据送回PLC,与给定的淬火温度和回火温度比较,根据实际温度与给定温度之差,经PI控制环节,求出控制量,调节3#超音频电源的功率,使淬火温度得到满足,调节4#中频电源的功率,使回火温度得到满足。
2.3张力闭环控制
张力闭环控制与温度闭环控制一样,张力检测仪检测到的张力信号送到PLC,与给定张力比较,根据实际张力与给定张力之差,经PI控制环节,求出控制量,调节牵引机的速度,使牵引机与矫直机之间的PC钢棒张力得到满足。
2.4自动分线
自动分线系统完成PC钢棒热处理生产线的自动收线工作。当收线机1的线满时,剪切机剪断钢棒线,当PLC检测到剪切信号时,由于该时刻收线机2处于静止状态,所以PLC控制变频器完成对收线机2的升速,使其达到整条生产线的线速度,并使收线机1停转同时送出信号使收线分配器动作,将后面生产出的线分配给收线机2进行收线,从而完成了一个自动分线过程,如此循环反复。
2.5系统自适应能力
整条PC钢棒热处理生产线要加工7~13mm不同规格的钢棒,不同的产品有不同的工艺参数要求,这就要求有不同的感应加热电源功率给定和电气传动速度。当我们知道一种型号的PC钢棒的运行参数时,便可计算出其它型号的PC钢棒的运行参数。例如,当我们知道Φ9.0mm的PC钢棒以V (m/min)的速度,给定功率P(KW)运行时,下次如果运行Φ7.1mm的PC钢棒时,系统将根据需要给出适合于Φ7.1mm的运行参数,具体计算如下。
以运行速度V为自变量(保持功率不变)时,
其中L —感应加热炉长度;
Φ —PC钢棒的直径;
P —电源的给定功率 P=C1P1+C2P2+C3P3(C1,C2, C3为电源功率的分配系数);
c —钢棒的比热系数;
η —感应加热电源的效率(在功率变化不大的情况下可视为常数);
∆T—正常运行时3#超音频电源出口处的PC钢棒的終值温度与初始温度的差值;
ρ —钢棒的密度。
由(2)式知,在感应加热电源功率给定和∆T不变的情况下,运行速度与PC钢棒直径的平方成反比,所以由(2)式可得Φ7.1mmPC钢棒的运行速度VΦ7.1 。
由(3)式知在运行速度和∆T不变的情况下,感应加热电源功率给定与PC钢棒的直径平方成正比,所以由(3)式可得Φ7.1mm PC钢棒所需运行功率PΦ7.1 。
对于同一型号的PC钢棒要改变运行速度,必须同时改变给定功率,即由(1)式得:
从上式可以看出对于同一型号的PC钢棒给定功率与运行速度成正比。
由(2),(3),(4)式,或这三个公式的组合即可运算得到各种运行参数,对于4#中频电源功率及出口处的温度也用同样的方法进行控制。对于系统中存在的误差,例如,当功率变化较大时感应加热电源的效率η就不能视为常数,其它如环境温度等所造成的误差可由2.2节所述的温度闭环控制及感应加热电源功率自闭环来进行补偿。在运行时如对运行参数不满,还可在触摸屏上进行在线修改。同时本套系统还提供对不同规格、不同工艺参数的钢棒所需的运行参数存档。当要生产某种同类钢棒时,只要调用相应的运行参数即可。
2.6系统的可靠性
系统对整条生产线进行监控,当系统出现故障时(如传动故障或感应加热电源故障),故障信号送至PLC进行处理并给出实时报警,同时对系统的故障类型进行记录存档,可以在触摸屏上进行查阅。这样有效保证了系统的可靠性,可以及时对出现的故障进行处理。
3 软件设计与流程
根据设计思路,进行程序编制。程序分点动和自动两部分。S7-300系列PLC丰富的功能指令和符号寻址方式大大方便了编程。在程序中应用了A/D转换的数字滤波、PI控制、功能块、功能、数据块、和TP-27的通信接口等功能,充分体现了PLC功能控制的特点,使得整个系统的程序简捷、直观。自动程序流程图如图2所示。
图2 自动程序流程图
4 PC钢棒结果分析
为了检测所生产出来的PC钢棒质量,我们对1570MPa高强度PC钢棒进行采样分析,从检测结果(表1所示)可以看出,本套系统生产的PC钢棒的力学性能指标均达到并超过国家标准,说明该控制系统能够满足PC钢棒的质量要求。
5 结束语
本系统已成功的得到应用,取得了良好的效益,同时,此条生产线也是国内自己生产的第一条PC钢棒热处理自动控制生产线,填补了国内的空白,使PC钢棒热处理生产线由原来的手动状态实现了自动控制。实践也再次证明该自动控制系统具有良好的自适应性和可靠性。
【参 考 文 献】:
【1】 周和敏 PC钢棒热处理工艺研究[J] 金属热处理,2000,(10):17-20
作者简介:
包辉(1979-),男,浙江大学国家电力电子工程研究中心 硕士,主要从事电力电子传动与运动控制的研究与开发。 导师
赵荣祥(1962-)教授,博导,浙江大学国家电力电子工程研究中心主任,主要从事电力电子传动与运动控制,感应加热电源的研究与开发。(end)
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(3/30/2005)
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