工业机器人
按行业筛选
请选择行业
----------------------
-全部行业
------------------
-机床与金属加工设备
-刀具/量具/夹具/磨具
-模具设计与制造
-塑料机械/橡胶机械
-通用机械/化工机械
-工程机械/建材机械
-交通运输/海工装备
-农业机械
-食品机械/烟草机械
-包装机械
-印刷机械/广告设备
-纺织机械
-木工/造纸/环保/医疗设备
-物流设备
-智能楼宇/安防设备
-炉窑/热处理设备
-五金工具
------------------
-工业自动化
-佳工激光网
-仪器/仪表/衡器
-电力设备
-电子/通讯/办公文具
-家电/照明/健康设备
------------------
-基础件/通用件
-标准件
-工业原材料
-电子元器件及材料
-包装材料
------------------
-CAD/CAM/PDM/PLM
-ERP/制造业信息化
-管理咨询/认证
-服务/培训/工业设计
按产品筛选
----------------------
-本行业全部文章
--------------------
-变频器
-PLC
-伺服与运动控制
-工业安全产品/工业
-人机界面
-传感器
-机器视觉
-工业PC/工控机
-现场总线/工业以太
-数据采集/无线通讯
-嵌入式系统/自动化
-工业机器人
查看本类全部文章
菲尼克斯电气无线技术在总装涂胶机器人上的应用
作者:神龙汽车有限公司 顾黎
本文采用菲尼克斯电气无线模块和FIELD-LINE总线模块相结合的方案,对总装涂胶机器人 的LOOP总线进行了更换,改造后不仅总线故障率为零,保证了后续备件的充足供应,还可节省每年更换备件的费用。
神龙汽车有限公司武汉一厂总装S1线涂胶机器人自投产以来,一直使用菲尼克斯电气的LOOP总线,该总线产品自2005年就已经停产,无法采购,库存备件也已经为零,一旦出现故障就面临停线的风险。针对机器人的工作特点,我们决定采用无线模块和FIELD-LINE总线模块相结合的方案,对机器人的总线进行更换,该项目由总装维修在高温假期间自改完成。
改造目标
此次改造的目的是淘汰老化已停产的LOOP总线模块,将其全部更换为菲尼克斯电气目前的主流产品。S1线的ABB涂胶机器人外围共有15个LOOP总线模块,其中有6个安装在机器人端拾器上,其余的9个分别安装在前、后风窗和涂胶泵站上;根据这个特点,我们的改造方案是将前风窗、后风窗和涂胶泵站上的9个LOOP总线模块更换为FIELD-LINE总线模块,将机器人端拾器上的6个LOOP总线模块更换为无线模块。图1是改造之前机器人总线的CMD程序截图,可以看出从"4.17模块"到"4.31模块"一共15个模块都是使用的LOOP总线,而从"4.0模块"到"4.16模块"使用的都是菲尼克斯电气的IN-LINE总线(该总线模块属于通用型,没有停产的风险)。
图1 改造之前的机器人总线CMD组态
方法和难点
先将机器人程序、PLC 程序和CMD程序全部备份,再将前风窗、后风窗、机器人端拾器和胶站上的总线模块做好标记后拆除。
拆除旧模块后,按照之前设计的CMD组态来固定新模块,图2所示为新CMD组态,其中"4.0模块"到"4.16模块"没有更换,取消了原有的"4.17"到"4.31模块",改成了3个站点,分别是前风窗、后风窗和胶站(机器人端拾器使用的是无线模块,受控于"7.2"和"7.6"这两个无线基站模块,并不单独组成一个站点)。
图2 改造之后的机器人总线新CMD组态
安装完模块后,就开始进行电源 接线。在原有的LOOP总线模式下,所有的模块被电源线串成一个环形(以机器人为例,LOOP环的电源线从电柜中的LOOP总线分支模块出来,经过前风窗-机器人端拾器-后风窗-胶站,最后再回到电柜中的LOOP总线分支模块),这样做的最大问题是当这个LOOP环断开时(比如电缆断路),很难立即判断出到底是哪一段出现断点(可能是电柜到前风窗,或者前风窗到机器人端拾器,又或者是机器人端拾器到后风窗,还有可能是后风窗到胶站,或是胶站到电柜),就像串联电路一样,很难判断故障的根源。在这次改造中,我们决定摒弃这种连接方式,而采用并联电路的方式,即以电柜为中心,同时分出四路电源,分别给前风窗、后风窗、胶站和机器人端拾器上的总线模块供电,四路电源互不干涉。这样做的好处是,如果某一个站点断电,可以很容易查到是哪一路电源线的问题。
完成了电源接线并通电测试后,就开始了最为繁琐的信号接线和对点工作。在前风窗和后风窗站点上各有一个模拟量输入模块,作用是将两个位移传感器 发出的0~10V信号转化反应到程序中,在触摸屏上显示出来。完成接线后,手动测试时我们发现,实际测量值和以前有很大的不同,而且前后风窗都是如此,这样基本可以排除模块本身的故障。经过仔细比较,发现LOOP总线模块和FIELD-LINE总线模块的针脚定义不完全相同,这导致了测量值出现偏差,将位移传感器的进线更改为适应新模块的接法后,再进行测量,测量值和以前完全一样。
技术原理
1.无线总线的优点
(1)由于涂胶机器人工作方式的限制,总线模块必须固定在机器人的端拾器上,随机器人一起运动,原来采用LOOP总线方式时,连接总线模块的既有电源电缆,又有信号电缆,在护管中互相摩擦,几乎每隔3个月就要进行整体更换;采用了无线技术后,护管中电缆的数量由原来的3根减少到1根,取消了信号电缆,实现了我们对设备自由移动和无损耗传输介质的需求。
(2)机器人岛中的现场情况、障碍以及狭小的空间决定了无线传输的可靠性、实用性要远远超过传统的复杂布线。采用了无线技术以后,信号传输的可靠性、操作性、优异的诊断功能以及快速简单的排障功能都得到了很好的验证,在安装调试过程中,无线模块也能够快速地接入已有控制系统。
2.无线总线的传输
(1)INTERBUS无线总线是靠蓝牙传输的,最多可联7个从站,对带宽要求较低,传输的是小数据包,可以进行快速和稳定的传输。由于采用的是FHSS(跳频扩频)技术和免费频段,所以可以与WLAN和手机蓝牙等设备并行,不用担心干扰源问题。
(2)无线传输从根本上避免了机器人工作方式易产生的抖动、干扰和丢失等弊端,特别是解决了信号传输量限制的根本问题,实现了系统信息的全采集,提高了可靠性和稳定性,也给操作和维护带来了方便。
(3)同时提供了系统无线接入点,解决了机器人端拾器与地面总线连接的问题。在对总线系统进行调试、参数变更、故障检查和维护时无需采用以往空中操作或随行方式,可以在无线系统覆盖区域内的任意位置通过无线客户端(如笔记本电脑)对系统全部被控点进行操作和监控。
(4)无线传输提高了系统的扩展性,将来要想增加I/O点,控制系统只需增加一套输入输出模块和一个无线基站即可。
(5)无线传输系统保证了无机械摩损,无需参考点,绝对位置测量,实时检测,最大限度地实现了机器人的智能化。
3.程序处理
(1)在改造过程中最重要的是程序的编辑,就是在CMD组态中定义I/O点,将其与PLC程序中的I/O点一一对应起来。对点有两种方法,第一种方法是在CMD组态的过程数据字中仅仅定义一个字(例如E48),这样在PLC程序中将会自动生成I48.0~I48.7这8个输入点,这样做的话,在CMD组态时工作量很小,但在PLC程序中将面临大量的程序更改,很容易出错;第二种方法是在CMD组态时就一个一个定义模块上的过程数据字(见图3),这样做的话,PLC程序部分就完全不需要做任何更改,本文采用了第二种方法。
图3 在CMD组态时一一定义模块上的过程数据字
(2)无线模块和无线基站的对地址方法:首先确认一个无线基站需要带几个无线模块,是什么类型的,然后将无线基站上的Process data width settings(过程数据字长度)拨至几(具体算法是:无线基站本身占2个字,DIO模块每个占1个字,AIO模块每个占3个字,比如一个无线基站带了3个DIO模块则过程数据字长度为2+1+1+1=5;一个无线基站带了3个AIO模块则过程数据字长度为2+3+3+3=11),然后再将Device number settings(设备数量设置)拨至1,表示现在对第一个无线模块,再将第一个无线模块上的ID-PLUG插头插在无线基站的ID-PLUG上,当下面的指示灯由橙色变成绿色,就表示该无线模块的地址对完了。
结语
将菲尼克斯电气无线总线模块应用在涂胶机器人以及西门子S7型PLC中,这对我们来说是第一次尝试,应用在涂胶机器人中能够充分地发挥它的优势,性价比很高。这在国内无线网络用在涂胶机器人系统中,特别是机器人可以自动抓取、涂胶和安装项目中是一个全新的尝试。我们使用半年以来,不仅总线故障率为零,保证了后续备件的充足供应,每年还可节省更换备件费用超过5万元。(end)
文章内容仅供参考
(投稿 )
(如果您是本文作者,请点击此处 )
(3/15/2012)
对 工业机器人 有何见解?请到 工业机器人论坛 畅所欲言吧!