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精氩塔余气放空管道堵塞处理
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压缩机/分离/过滤机械展厅
压缩机, 空气压缩机, 过滤器, 滤清器, 滤油机, ...
关键词:精氩塔;处理
论文摘要:精氩塔余气放空管道堵塞处理

2004年2月14日,2#14000制氧机因动力供电总线故障,造成系统停车,19时45分启动空压机,15日0时30分启动氧压机,1时启动循环液氩泵,12时投精氩塔的时候,出现精氩塔压力比设定值偏高15Kpa左右的反常情况,到现场检查精氩塔余气放空伐PCV-750,该伐在微机上的给定值为100%,现场伐门开度也是100%,用手放在该伐放空口处,却感觉不到有气体吹出,现场流量计也指示为0,打开旁通阀V751,仍没有气。通过对以上情况的分析判断后,认为精氩塔余气放空管道已经堵塞。

一、精氩系统流程介绍:

1)、含氧3~5×10-6(V/V)的粗氩气通过FCV-702进入精氩塔除氮,精氩塔顶部含氮较高的余气通过PCV-750阀放空,在精氩塔底部得到精液氩,通过LCV-704进入液氩计量罐,一路去中压氩泵,一路去氩储槽。
2)、下塔上部气氮作为热源进入精氩塔蒸发器,与液氩换热,被冷凝成液氮后,通过HC-701进入过冷后的液氮管,参与上塔精馏。
3)、下塔经过冷后的液氮作为冷源通过LCV-703节流进入精氩塔冷凝器,液氮在精氩塔冷凝器与氩换热,被蒸发成气氮后,通过PCV-704进入污氮总管,随污氮出冷箱。
4)、投精氩塔前粗氩气可通过V-756伐放空。

二、事故前运行情况:

经过查阅精氩塔压力曲势图查到:

1)、精氩塔压力在停车的2个小时内没有数值,精氩塔压力PIC-703的最小指示量程为‘0’Kpa,也就是说在系统停车的2个小时内精氩塔压力PIC-703有负压存在。
2)、精氩塔冷凝器液氮液位在停车的2个小时内,从1500mm逐步降低,在停车期间精氩塔冷凝器液氮侧的压力基本为69kPa左右,此时液氮的饱和温度为82K 。
3)、精氩塔蒸发器液氩液位在停车的2个小时内,也基本保持了正常液位1200mm,在停车期间精氩塔蒸发器液氩侧的压力基本为大气压,此时液氩的饱和温度为87.29K。氩的三相点温度为83.8K。
4)、粗氩气进精氩塔伐FCV-702在停车期间,基本保持全关。
5)、精氩塔余气放空伐PCV-750在停车期间,持续全关。另查资料得知该伐不是高密封伐。

三、堵塞原因分析:

1)、开始怀疑可能是精氩冷凝器内液氩固化,这种现象在制氧机运行中时有发生,相关事例见过报道,我厂1#一万四制氧机也出现过此类事故。特别是这次整个空分系统停运,系统压力均接近常压,若精氩塔冷凝器液氮侧、氩侧的压力基本为大气压,此压力下,氮侧的饱和温度为77.35K,远低于氩侧的三相点温度为83.80K。这时精氩塔冷凝器内的液氮就可能会把氩侧的气体固化。但是查看停车期间精氩塔冷凝器液氮侧的压力基本为69kPa,与正常运行时压力一致,此时液氮的饱和温度为82K。氩侧接近常压,固化温度为83.80K,但氩侧压力低于正常运行时的压力,所以固化的可能性不大。

2)、停车期间,精氩塔冷凝器液氮液位基本保持了正常液位1500mm,精氩塔冷凝器液氮的液化能力大于精氩塔蒸发器自然蒸发的能力,从而造成精氩塔产生负压,持续时间大约2小时,当时值班人员忙于空分系统的停车及恢复,对负压情况没有及时发现及采取防范措施。放空伐PCV-750这时虽然全关,但该阀已确认关不严。这样湿空气就会通过PCV-750阀,余气放空管道进入精氩塔,水分在低温处结冰,冻堵余气放空管。

四、堵塞位置:

1)、若是氩固化,固体氩充填在精氩冷凝器氩侧。(基本排除氩固化)
2)、若是冻堵,可能有两个地方,⑴、余气放空管某处。因为刚停车不久,整个余气放空管处于低温状态,这时精氩塔出现负压,开始通过余气放空管吸湿空气,低于-60℃的地方就会结冰、冻堵。⑵、在余气抽出口处。因为没有介质流动的管道温度恢复很快。而余气抽出口处这时还浸泡在液氮中,温度仍在-190℃以下,湿空气很容易在此处冻结。

五、处理方法:

处理原则,既要保证主工况稳定(包括制氧和粗氩工况),又要快速、有效解决堵塞问题。具体方法如下:

1)、全关精氩塔冷凝器液氮节流伐LCV-703,打开精氩塔冷凝器液氮侧的吹除伐V-752排净精氩塔冷凝器内液氮。
2)、打开精液氩入液氩计量罐伐LCV-704伐。打开液氩计量罐排液伐V-757。排净精氩塔蒸发器、液氩计量罐内液氩。
3)、加温精氩塔冷凝器:精氩塔冷凝器液氮节流伐LCV-703全关状态,在精氩塔冷凝器液氮侧的吹除伐V-752处,接一胶管,通上分子筛后的温度为20℃的仪表空气。用PCV-704伐控制精氩塔冷凝器氮侧压力为55kPa,大于上塔压力,保证仪表气能顺利通过PCV-704伐进入污氮总管。这样处理对制氧工况基本不影响,只是增加点冷损。
4)、加温精氩塔塔体:打开粗氩气放空伐V-756。打开粗氩气进精氩塔伐FCV-702。打开精液氩入液氩计量罐伐LCV-704伐。打开液氩计量罐排液伐V-757,也在该处接一胶管,通上分子筛后的温度为20℃的仪表空气。使仪表空气通过液氩计量罐、精氩塔蒸发器、精氩塔塔体、粗氩气进精氩塔伐FCV-702、粗氩气放空伐V-756来加温精氩塔蒸发器及精氩塔塔体。并用FCV-702伐控制精氩塔氩侧压力在40Kpa,要高于粗氩气出粗氩塔压力。
5)、精氩塔余气放空伐PCV-750,V751阀均全开。
6)、用蒸气加温精氩塔余气放空管道出冷箱处。(针对堵塞处在余气放空管某处。)

六、注意事项:

1)、往精氩塔通仪表空气时,压力不能太高,保证粗氩气流量FI702不能太低,因为此时粗氩塔还在正常运行,FI702太低,甚至为零,仪表空气倒流入粗氩冷凝器,就会发生氮塞事故,对供氧产生严重影响。压力、流量可通过FCV702阀,V756放空阀调整控制。
2)、加温吹扫过程中,值班人员除了定时点检吹扫管路现场,还要注意监视精氩塔压力PI703,精氩冷凝器氮侧压力PI704。这两个测点都另设有低限报警,若压力突然降低,要马上下去检查吹扫管是否断开,若断开,要及时接通,以保证加温气不间断。PI703压力突然下降也可能是余气放空管吹通的反应。下去检查PCV-750阀,若有气体吹出,说明堵塞已吹通。

七、处理结果:

经过6个小时的加温,精氩塔余气放空管道终于吹通,拆下两处胶管。然后用粗氩气置换精氩塔内的仪表空气2个小时后,于16日1时投精氩塔。16日8时30分启动中压氩泵,至此,整个制氩系统正常。

八、总结及防范措施:

1)、精氩塔余气放空伐PCV-750后面加一个止回伐,防止精氩塔压力有负压时湿空气进入精氩塔。(已整改)
2)、整个空分系统停车时,要把精氩塔冷凝器液氮侧的液氮全部排放。防止精氩塔冷凝器氩侧在停车时产生负压。
3)、若空分系统在运行,制氩系统停运时,粗氩气进精氩塔伐FCV-702不要关闭,这样能保证在系统停车时精氩塔与主塔连通,此时,精氩塔氩侧的气体为氧、氮、氩混合物,因为粗氩塔没有工作,所以精氩塔氩侧应含氧、氮较多。压力基本为大气压,在此压力下,精氩塔冷凝器液氮侧的饱和温度为77.35K,氧、氮、氩的三相点温度分别为54.K36、63.15K、83.80K。这时精氩塔冷凝器内的液氮就不会把精氩塔冷凝器氩侧的气体固化。
4)、氩塔塔釜及液氩计量罐内的液氩,在没有被污染的前提下,尽量排入液氩储槽。
5)、如果只停运精氩塔,则不必采取2)、3)、4)项措施,只须用精氩塔蒸发器液氮调节伐HC-701来控制精氩塔压力就可以了。
6)、如果精氩塔余气放空伐PCV-750后面加的止回伐不能阻止精氩塔压力有负压时湿空气进入精氩塔,那么,在系统停车时,还可用塑料布包住精氩塔余气放空口,阻止湿空气进入精氩塔。
7)、空分系统停或氩系统单独停时,要重视精氩塔负压的预防,及时调整,设定压力低报警,及时发现负压出现征兆,杜绝负压的出现。

(end)
文章内容仅供参考 (投稿) (如果您是本文作者,请点击此处) (12/14/2004)
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