1 前言
随着经济的发展,社会的进步,人们对汽车的要求已经不满足于省油、跑得快,而是更注重于其舒适性和安全性。车内的异常噪声不仅使人心情烦躁、注意力下降,而且还可能预示着故障隐患。因此,针对某皮卡车在原地或行驶状态下,快速收油门时,车内出现类似哨声的异响,慢速收油门时,也有该异响,但是没有快速收油门时突出这种现象进行了实验分析。
2 实验方案及设置
实验采用LMS Test.Lab系统,分别进行了异响现象的特征实验及分析;振动现象和异响噪声的相关分析;有异响车和无异响车的对标及互换实验等几个方面的测试及分析。测试工况为加速至3000r/min后缓减速,转速约在3000r/min~1000r/min之间变化。并在车内驾驶员右耳边安放1个声传感器,称1#声传感器,以进行车内异响的采集。
3 异响车测试及结果分析
3.1 异响现象的特征实验及分析
图1为1#声传感器瀑布图,由图及声音回放可知,车内异响的频率范围约为550Hz~800Hz之间,图中粉色圆圈。在该频带内有一与发动机转速不成谐次关系的变频成分,其频率也随着发动机转速的下降而降低,疑为异响成分。因此对“变频成分”进行阶次跟踪滤波,对比监听550Hz~800Hz滤波前和滤波后的声音信号,可以确定该变频成分即为异响频率成分。
图1 1#声传感器瀑布图 3.2 振动现象和异响噪声的相关分析
分析可知,发动机上与其转速不成谐次关系的旋转部件有涡轮增压器,因此首先对涡轮增压器进行重点研究。
在发动机舱内增压器中间壳及压气机壳的放气阀支架上安放2个加速度传感器,称为zjk和fqf;正对增压器且距离约100mm处安放1个声传感器,称2#声传感器。传感器布置如图2所示。测试结果见图3。
图2 加速度传感器布置图
图3 2#声传感器及2个加速度传感器(fqf和zjk)瀑布图 4 对标试验分析
4.1 无异响车内声音分析及与异响车对比
另选取一台车内无异响的同型号皮卡车进行上述实验,对比分析结果如图4。
图4 1#声传感器瀑布图(上图为异响车,下图为无异响车) 由图4可知,与异响车相比,无异响车内也有可能与涡轮增压器相关的变频成分(其频率变化不与发动机的转速成谐次),但是其频率变化范围偏移到450Hz~680Hz以下(整体偏小约100Hz),且声音幅值也有较明显的减弱。因此,分析该车无异响的原因可能为车内该变频成分的幅值相对较弱;频率范围降低,而人耳对低频声敏感度变差;该频段与发动机本体噪声频带更加接近,并且其它噪声成分贡献较大而淹没了异响;从600Hz以上频带的对比可见,无异响车中高频带噪声频谱比较干净,可能无异响车整车隔吸声效果更好,中高频噪声源更小。
发动机舱内增压器的噪声频谱和振动频谱对比如图5,图6所示。
图5 2#声传感器(上图为异响车,下图为无异响车)
图6 2个加速度传感器瀑布图(上图为异响车,下图为无异响车) 由图5,图6可以看出,无异响车内的450Hz~680Hz的变频成分也是由增压器产生的,其频带比异响车对应的频带整体低约100Hz,但是两个变频成分噪声的幅值相差不大。无异响车的增压器振动幅值甚至略大于异响车的。
至此,增压器振动的特征频带(450Hz~680Hz)与增压器上方2#麦克风及车内1#麦克风的噪声测量特征频带一致。无异响车内仍有与增压器振动、噪声辐射相关的变频声音成分,但是由前面的分析,由于频带整体向低偏移,整车隔吸声性能更好等可能的因素,车内无明显异响。
因此增压器频率(转速)范围,整车的隔吸声效果应该是车内异响出现的主要根源。当增压器转速范围较高,并且整车中高频隔吸声效果较差时,车内会出现较明显的异响。
4.2 增压器互换
为了进一步验证以上结论,同时分析整个进气系统的影响因素,将无异响车的增压器(“好”)与有异响车的增压器(“坏”)互换,再进行上述车内外振动噪声试验。
原异响车更换“好”的增压器后,检车员认定车内异响消失。测试结果如图7,图8,声音和振动频率范围均移向低频,与该增压器在无异响车(发动机)上安装的结果相同,并且噪声幅值明显减弱。说明异响的根源为增压器本身的动态响应特性,与安装过程无关。
图7 1#声传感器瀑布图(上图为原异响车,下图为原异响车更换“好”的增压器后)
图8 2个加速度传感器瀑布图(上图为原异响车,下图为原异响车更换“好”的增压器后) 无异响车更换“坏”的增压器,车内异响出现,但较弱,甚至好于一些检验可以通过的车。详见图9,图10。“异响”变频成分频率范围移向高频,与该增压器在有异响车上安装的结果相同,但噪声幅值减小。
而内部噪声减低的原因可能在于整车密封、隔声以及吸声处理等措施。如果略加强整车的隔吸声处理,则异响可以完全消失。
此时,切断增压器放气阀的取背压软管,目的是使放气阀不动作,车内异响不变,说明异响与放气阀的开闭及气流无关。
图9 1#声传感器瀑布图(上图为原无异响车,下图为原无异响车更换“坏”的增压器后)
图10 2个加速度传感器瀑布图(上图为原无异响车,下图为原无异响车更换“坏”的增压器后) 5 增压器传函分析
在放气阀支架放置一加速度传感器,分别在放气阀支架,中间壳,蜗轮壳和压气机上用力锤激励,测量传递函数。见图11,测试在异响车上进行,红线代表原异响车+原装增压器,绿线代表原异响车+无异响车上的增压器。
从图11可以看出,“好”的增压器在高频的共振带约为650Hz左右,而“坏”的增压器约为750Hz左右,增压器系统的固有频率增高,辐射噪声频率也随之增高。
由于时间和条件所限,关于增压器本身,与整机匹配,以及与安装条件等影响的固有特性研究,还需要进行进一步的实验分析。
图11 “好”“坏”增压器传函对比 6 结论
1 源
异响由增压器而生。主要由于转子系统的不平衡、不对中或油膜涡动激励,与增压器系统的固有频率接近而使之成为振源,进而辐射噪声。需进一步对增压器做详细测试分析,从而提出控制标准。只要辐射噪声低于一定频率范围,车内就无异响。
2 路径
车内异响噪声为空气声传播,与整车的隔声、吸声有较大关系。如果防火墙的隔吸声较好,即使出现异响,车内也不会很明显。
3 异响出现的条件
增压器激励频率偏高,整车隔吸声效果不好,则会出现车内异响并且较明显。
4 下一步针对增压器与整机匹配系统,通过ODS和实验模态分析方法,进行增压器系统的动态特性研究;针对噪声传递路径,进行车内和发动机舱内的声-声传递函数测试,研究车辆隔、吸声情况及一致性;并结合有限元、声学仿真等工具进行设计优化。(end)
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