模切设备/切纸机 |
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造纸分切计数的可编程控制 |
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newmaker |
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一、引言
在纸张分切设备的计数装置,必须能给用户提供具有计数十分精确的纸张分切盘子,我们采用西门子S5-115可编程控制器,构筑整个分切计数控制的程序,组成了测量,时间,控制,判断,确认等各种状态设计,并充分考虑到各种抗干扰特性,达到控制稳定,计数精确可靠。
二、分切操作的现象与分析
分切操作中经常会遇到以下三种情况:
1. 正常的分切操作控制;
2. 在分切操作控制中遇到各种因素,如断纸后重新操作控制;
3.对已卷上的纸张进行剔除处理的操作控制(退纸操作控制)。
上述三种情况中,只要设备运行正常,原纸的生产质量好,一般经过第一种的分切操作控制,所分切出来的纸张计数基本上都能满足用户的需求。然而经过第二种和第三种分切操作控制,所分切出来的纸张计数情况就差了,通过复卷校对时,其计数控制要么少,要么多,由此带来了产品质量的麻烦和用户投诉。所以采用计数控制稳定,精确可靠的计数控制系统就显得十分重要了。
三、可编程控制的应用
采用西门子S5-115可编程控制器,充分运用它的特点,能够较好的解决分切工在操作中,所遇到三种分切生产的现象使分切计数准确。只要把程序设定在所有需要的生产操作控制之中,就能使得计数控制稳定,计数精度可靠准确。它的分切计数控制程序如下:
(一)正常计数控制
在正常的分切纸的操作生产中,当纸张由分切设备的各种引纸辊进人主辊,然后由卷取辊将纸张完成分切卷取。分切机的计数检测信号通常是从主辊上取出的。因此在主辊上装有的计数检测传感器,它就控制着整个分切计数检测的作用。分切操作工,根据纸品种的不同,可任意设定分切纸张的作业时间,也就是主辊转动分切的速度,我们可从已知的主辊的直径φ,得到一个单位的脉冲长度。若主辊直径φ=261.0mm,则单位脉冲长度=φ*π/1000=0.81995568mm,当检测通过脉冲中个数等于N个时,那么就得到已卷取的纸张长度L=N*0.8199556mm。同时,在计数器接受脉冲个数前,我们将单位脉冲长度输人CPU内,通常将一脉冲代表长度(0. 88995568mm)除以一个因子100,得到81.995568mm,分别设置为A=81.99和B=5568两部分,分别储存在二个地址码中,如果复卷的盘纸实测长度与计数长度不等,则可以通过系统的编码开关加以修正,修正因子=实测长度/计数长度,使计数准确、可靠。
(二)断纸后的计数控制
当因纸张的质量或者其它机器设备的原因等,引起断纸或者主辊停转时,由于机械运行的惯性,主辊此时仍有瞬间的运转时间,使传感器的检测仍会随着主辊的旋转而计数,这时就会引起检测计数的误差。因此在系统中需加人断纸检测信号,一般可采用光电传感器控制完成。只要一断纸,光电传感器就可检测到一个断纸信号。这样会马上使计数器停止计数,拒绝任何是否有计数脉冲信号的输人,从而就解决了由于断纸或机械停机的惯性所造成的计数误差。
(三)退纸计数控制
退纸控制是为了满足分切工艺的要求,在分切生产操作中,由于纸张的原因或设备机械转动的原因时常碰到断纸,所以要对纸张的接头做重新连接粘贴的操作,因此要对已经在卷取辊上的纸做剔除处理。也就是退出一部分纸张,这样就会使卷取辊上的纸张长度减少若干米,由于此时的生产操作,主辊是停止的,因此计数器上并未记录检测退纸的长度,这样重新启动时,总的计数就会缺少若干米,引起计数不准,通常所说的少数米。因此这时就要有一个“补偿”功能设置,通过在卷取辊上的检测传感器得到一个每转一圈的脉冲信号,输人到计数器内。当主辊重新启动时,计数器则从卷取辊上的脉冲信号与主辊上的脉冲信号进行采样叠加,得到一个变化的△信号。只有当主辊重新再检测到一个F= F(主辊原先的计数值脉冲)+△F(卷取辊退纸计数脉冲),这时才重新开始计数,否则不计数。这样就将损失的退纸部分计数补偿了,从而解决了退纸时所产生的计数误差问题。
四、结束语
由于本系统结合分切工艺生产操作的实验,充分利用了原有分切机的设备和设施,利用西门子S5-115可编程控制器的优异性能,使得实际生产操作控制简单方便控制灵活。稳定计数准确率十分可靠和准确。在设定分切操作每盘长度计数为5000米一般纸张时,不管在设备运行中发生什么情况,如断纸或者退纸,它的计数精确率可达到千分之一。(end)
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(4/1/2008) |
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