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PLC与变频器在桥式吊车改造系统中的应用
作者:湖南信息职业技术学院 李颖
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起重/升降设备展厅
起重机/行车, 悬臂吊/平衡吊, 电动葫芦/手拉葫芦, 永磁起重器, 电磁铁, ...
摘要:分析了桥式吊车的控制要求,针对传统桥式吊车故障的原因,介绍了利用变频器结合PLC对其进行改造的可行性及实现方法。

1 引言

随着工业自动化的发展,PLC、变频器在工厂设备改造中得到了广泛应用。桥式起重机由于工作环境比较恶劣,而且重载下频繁起动、制动、反转、变速等操作,还要求有一定的调速范围,所以传统的继电控制和串电阻调速已呈现出许多的缺点,对这一类生产机械的改造已十分必要。

2 原设备的基本情况

某石油化工炼油厂焦化车间的抓斗式桥式吊车用于石油焦堆放场,将石油焦从地面抓放到停放在附近的列车上。桥式吊车电气传动共有大车电机2台,小车电机1台,抓斗电机1台,抓斗提升电机1台,均为绕线式交流电动机,采用转子串电阻的方法启动和调速。由于工作环境恶劣,粉尘和有害气体对电机滑环、碳刷及21个接触器腐蚀较大,加上任务重,操作程序难以保证,冲击电流大,触头消蚀严重,碳刷冒火,电机及转子绕组所串电阻烧损、断裂故障时有发生,平均每月发生较大的故障2.5次,对生产影响较大.转子串电阻调速,机械特性软,负载变化时,转速也变化,调速效果差,所串电阻长期发热,电能浪费大,效率低,因此要从根本上解决桥式吊车故障率高的问题,只有利用PLC作为控制装置以及彻底改变绕线式电机串电阻调速方式。

3 改造后系统的基本情况

3.1 系统的组成

在现代工业控制中,PLC由于具有可靠性高,抗干扰能力强,适应性强,应用灵活,编程方便,易于使用,控制系统设计、安装、调试、维修方便,维修工作量少等一系列的优点而得到了广泛的应用,由于本系统主要是一些逻辑控制,所以以PLC作为控制核心,整个系统的输入26点,输出点27点,可选用三菱FX2N-64MR,该型号是PX系列中功能最强速度最快的PLC,它有32个输入点,32个输出 点,内置用户存储器为8K步,系统的组成原理图,如图示1。


图1系统原理图

对于桥式吊车抓斗的开合、提升、大车、小车电机分别用四台FRNIC5000G7型变频器拖动;对抓斗的开合电机、提升电机由原来45KW的绕线式电机改为30KW鼠笼型电机,大车小车的配用电机不变,但将转达子绕组引出线短路,去掉碳刷和滑环;为使工作安全和可靠,防止因停电、变频器跳闸或制动单元失灵而导致起吊物下砸出现危险,原有机械抱闸制动装置仍保留。

3.2 调速系统的工作情况

桥吊中电机所带负载都为恒转矩负载,抓斗开合、大车、小车电机都运行在1、3象限,均为电动状态,抓斗提升电机可运行在1、3、4象限,采用变频调速,机械特变硬,当负载转矩变化时,电机转速基本不变。

桥式吊车的速度调节可利用变频器的多级频率选择功能,将FWD、CM接通则正转,REV、CM接通则反转,将X1、CM,X2、CM,X3、CM三对端子分别接通,或其中两对或三对同时接通,可得7种频率,从而可方便地得到桥吊所要求的正反两个方向各6种速度。

应现场工作人员的要求,为照顾操作习惯,桥吊的转速控制仍采用原来的主令控制器和凸轮控制器。利用主令控制器的五对触头,来得到变频器输出的6种转速。电机 加减速的时间可以通过变频器的设定来进行改变。

3.3 PLC控制接线及程序设计

整个系统有五台电动机、四台变频器,PLC的输入输出点数较多,各变频器与PLC的连接情况类似,为说明问题,在此仅以抓斗提升变频器与PLC的连接为例,说明其工作情况。系统中PLC的部分I/O分配如表1所示。

表1 部分I/O分配表

PLC与提升电机变频器的连接情况如图示2。


图2提升电机变频器与PLC 的接线

由于系统中五台电机(其中M3、M4是并联运行,两者控制情况完全一样)的运行情况主要由输入直接控制,所以系统的梯形图程序的设计可以根据各输入和电机的运行关系采用经验法设计,利用起保停电路直接由输入信号得到各电机和制动电磁铁的得电和失电情况,程序设计比较简单,在此不作详细介绍。

4 结束语

经过实际应用,改造后的系统性能得到了很大的改善,主要体现在以下几个方面:用结构简单、可靠性高的鼠笼式电机取代绕线式电机,避免了因滑环、碳刷磨损或腐蚀引起接触器不良而造成电机损坏或不能起动的故障;交流接触器的数量由原来的21个减速少到5个,电机主电路实现了无触点化,避免了因频繁动作而烧损,以及由于触头烧损而引起的电器故障;采用变频调速,运行效率高,节能;机械特性硬,负载变化时,各档速度基本不变,轻载时不会因操作不当而出现下降变为上升的失控现象;可根据现场情况,很方便地调整各档速度和加速时间,使吊车操作更加灵活,反应迅速。(end)
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